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小孔洞,大問題--關鍵時刻3D X-ray CT找到真兇
2018年05月02日

    真實案例,請勿轉載!

    此Case已經過去幾個月,今日分享給大家。

  產品由SMT代工廠生產加工組裝出貨至客戶端后(產品在組裝廠只能進行ICT測試),客戶端在進行通電功能測

試時出現電容“打火”現象,因對失效存在爭議。原材料廠商認為是SMT加工廠在測試時機臺漏電導致電容燒毀,送至TSMTLab進行切片分析,關于生產可能導致試下的因子此處就不體現了,不良品切片圖片如下:

不良品切片后圖片

    經以上切片所觀察到現象我們懷疑電容原材絕緣層“超規格空洞”導致絕緣性降低,通電時空洞處持續“打火”、“放電”,“漏電”而使電容空洞局部發熱,進一步降低陶瓷介質的絕緣性能從而導致漏電增加,形成近似短路。該過程循環發生、不斷惡化,直至擊穿,從而導致電容燒傷造成不良,從此點出發開始展開分析。

    經過對不良原材料大批量的研磨切片,發現1pcs原材料存在絕緣層孔洞現象,圖片如下:


原材料切片后發現電極片間孔洞

原以為此Case就此結束,恰在此時供應商堅決認為此證據不足,認為是實驗室切片研磨所致,百般無奈,我們又對不良原材進行大批量的LCR/萬用表量測,發現有7pcs阻值不良,于是我們對不良的原材料采用了非破壞測試--3D -Ray CT掃描,經過一番分析,結果真像大白:   

X-ray CT掃描發現不良原材內部孔洞

經過CT掃描后,不良原材料內部確實存在孔洞,于是對此樣品進行切片后發現正如CT掃描定位結果一致。

不良原材料CT定位后切片圖片

以上TSMTLab分析方向明確,幫助客戶找到了失效真實原因,從而更準確的做出預防和糾正措施。

目前MLCC電容緊缺,元器件廠商在急于趕貨的同時還是要關注質量啊!


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